去年6月,打通一矿引进一批新型三棱钻杆,可谁都没想到,该新型钻杆与钻机不配套,拆卸十分麻烦,用人工拆卸不仅费时费力,还经常拆不脱,没办法只能放弃了。就这样,这堆新设备成了一堆废铁。
今年初,该队抽调了10名员工成立了QC小组,下定决心啃下这块“硬骨头”。
为寻找解决方法,小组成员刘钊和张赛查阅了大量资料,绘了50多张图纸,测量了无数次钻杆和钻机尺寸。为方便下班后能在家里电脑上琢磨,小组成员凑了1500元买了个相机,从操作流程到设备,拍摄了600多张相片装在办公室和各自家里的电脑上,以备随时查看和修改方案、图纸。
经过近1个月的研发,最后他们按照三棱钻杆的结构、尺寸和性能为其量身定做了一个外套,大家管它叫三棱套,该套利用钻机自身力量的旋转将钻杆拆卸,使不匹配的钻机与钻杆紧紧连成一体。拆卸装置制作完成后,经过反复试验和修改,终于制作成功。
然后,他们把自己制作的拆卸装置,放到3个工作面试运行,4个月后他们发现,以前一个班平均打0.75个孔,而现在打1.7个孔,平均钻孔耗时,由过去的270分钟降低为138分钟,施工效率提高了95.6%,节约各种成本40多万元。并使3块工作面提前15天投产,直接创效逾50万元。
该小组组长严学明自信地说:这次成功,是集聚大家创新智慧的成功,这个成功更加坚定了我们搞技术创新的勇气和信心,毫无疑问,这条路我们要继续走下去。
(来源:工人日报)